該消聲器有下列技術(shù)特點: ① 為方便制造和維護,消聲器分成阻性、抗性兩段,中間以標(biāo)準(zhǔn)法蘭相連接。 ?、?吸聲材料選用離心玻璃棉氈,為了提高低頻消聲效果,消聲器阻性段離心玻璃棉氈厚度設(shè)計為150mm。 ③ 消聲器有效長度增加,可提高消聲量。設(shè)計時將原羅茨風(fēng)機排氣口逆止閥到風(fēng)量調(diào)節(jié)閥之間“S”形管道改為“L”形,降低了風(fēng)量調(diào)節(jié)閥高度,從而使消聲器長度增加,消聲器有效長度已達(dá)1800mm。 ④ 消聲器出口直徑大于進(jìn)口直徑,有效通道截面積增加近1倍,使進(jìn)入?yún)R流管的氣流速度由原來的23.2m/s降低為12.3m/s,減少了對匯流管的撞擊,達(dá)到了降低再生噪聲的目的。 ⑤采取特別結(jié)構(gòu)措施,保證使用安全。本工程通過氣體壓力高達(dá)73kPa,而國內(nèi)定型生產(chǎn)的各類羅茨風(fēng)機消聲器限定通過氣體壓力低于50kPa[2]。 羅茨風(fēng)機排氣口加裝消聲器后,對匯流管還采取了下列再生噪聲控制措施: ?、?減少管道截面變化。原匯流管由三個不同直徑段組成,現(xiàn)統(tǒng)一為一種直徑,降低了由于管道截面變化引起的渦流噪聲。 ?、?增大管道直徑。原匯流管******直徑800mm,現(xiàn)增至1100mm,降低了風(fēng)速,可降低渦流噪聲,也減少了“T”形口處氣流對管壁的撞擊,從而降低機械振動噪聲。 ③ 改善管道支撐。匯流管通過鋼箍固定于支架,將原固定于電纜溝蓋板上的支架改為直接固定在地面上。在匯流管與鋼箍間墊橡膠條以增加管道振動阻尼。 采取上述措施后,測點②噪聲已從116.2dB(A)降至87.8dB(A),在室外主送風(fēng)道入口處再加裝一臺阻抗復(fù)合式消聲器后,池靠近送風(fēng)道處噪聲已由111.6dB(A)降至63.8dB(A)。
3 提高風(fēng)機房圍護結(jié)構(gòu)隔聲量的措施
處理廠所在區(qū)域廠界噪聲夜間標(biāo)準(zhǔn)為45dB(A),經(jīng)過計算,采取上述措施后還不能達(dá)標(biāo)。然而,再對羅茨風(fēng)機本身采取進(jìn)一步噪聲控制措施,不僅存在技術(shù)困難,而且費用較高,故采取提高風(fēng)機房圍護結(jié)構(gòu)隔聲量的辦法,主要措施為: ① 風(fēng)機房門改為隔聲門。原來的門為普通木門,而且門縫較大,實測隔聲量不足10dB(A)。為此,參照J(rèn)649國家制作了隔聲門,設(shè)計隔聲量25dB(A)。 ② 風(fēng)機房臨廠界西側(cè)窗戶封砌,東側(cè)窗戶改為隔聲窗,供采光。為了降低治理費用,隔聲窗系在原有窗戶內(nèi)側(cè)再加裝一層固定玻璃窗做成,兩層窗戶間作吸聲處理。 ?、?在東墻下部進(jìn)風(fēng)口設(shè)置消聲進(jìn)風(fēng)柜。進(jìn)風(fēng)口有效面積根據(jù)二期工程完工后所需進(jìn)風(fēng)量確定,風(fēng)速控制在6m/s。消聲進(jìn)風(fēng)柜的消聲片厚度設(shè)計為80mm,片間距為100mm,消聲片可從柜中抽出,以便清掃積塵。 ④ 在西墻設(shè)兩臺低噪聲排氣扇,并配消聲器。排氣扇是為夏季通風(fēng)降低室內(nèi)氣溫用。 ?、?滿鋪吸聲吊頂。吸聲吊頂不僅降低了風(fēng)機房內(nèi)的混響噪聲,而且提高了隔聲薄弱的屋頂?shù)母袈暳俊?BR> 噪聲治理工程已經(jīng)竣工,市環(huán)境監(jiān)測站在開動4臺羅茨風(fēng)機情況下(今后可能有的******工況)測量,風(fēng)機房內(nèi)噪聲平均值已降至85.5dB(A);廠界噪聲降至43.5dB(A),達(dá)到國家有關(guān)噪聲標(biāo)準(zhǔn)。